為到達煉鋼高效出產(chǎn)要求,使轉(zhuǎn)爐與連鑄工序間節(jié)奏匹配,該單位技術人員環(huán)繞連鑄“三恒”澆注方針,經(jīng)過中包加高擴容、施行側(cè)排渣工藝、大包水口擴徑、源頭管控二冷水水質(zhì)、優(yōu)化配水工藝、定時清理噴頭、優(yōu)化噴嘴型號等方式進步冷卻作用,進步連鑄拉速。
該單位全面施行連鑄結(jié)晶器液面主動控制等工藝,進步了出產(chǎn)效率;自主設計吹氬在線主動調(diào)溫裝置,施行中包連續(xù)測溫,精準調(diào)控中包溫度,為低溫快鑄奠定基礎。
該單位充分利用鋼水富余熱量,在轉(zhuǎn)爐出鋼期間往鋼包內(nèi)配加高錳鐵塊,吹氬站配加非定尺、鋼筋頭等清潔廢鋼,下降合金本錢;施行微合金化工藝,構成鈮鋼、鈮釩鋼、微氮鈮鋼、微氮釩鋼等多種成分模型,依據(jù)合金油缸珩磨管價格施行調(diào)整出產(chǎn)工藝,進一步下降合金出產(chǎn)本錢。
一起,該單位依托技術進步,開展多項科研項目,多項關鍵技術指標完成新打破,120噸轉(zhuǎn)爐鋼鐵料耗費為1048kg/t,轉(zhuǎn)爐爐齡到達國內(nèi)先進水平;同等配備條件下,轉(zhuǎn)爐出產(chǎn)效率到達行業(yè)領先水平,油缸珩磨管價格為公司完成高效低耗出產(chǎn)形式奠定了堅實基礎。